河鋼宣鋼煉鐵廠3#燒結(jié)機(jī)配料系統(tǒng)改造降本增效
2016-04-01來源:環(huán)球破碎機(jī)網(wǎng)
3月11日下午,走進(jìn)河鋼宣鋼煉鐵廠3#燒結(jié)機(jī)配料系統(tǒng),五臺(tái)直徑近3米的圓盤給料機(jī)平穩(wěn)的運(yùn)行著,河鋼宣鋼檢修公司檢一車間職工程連明在一旁借助手電的光亮,緊緊盯著出料口處,觀察間隙是否均勻,之后他又逐一對(duì)每臺(tái)電機(jī)和減速機(jī)進(jìn)行“聽診”……雖然早已過了下班的時(shí)間,但他并沒有著急離開,而是向崗位人員詢問當(dāng)天設(shè)備的運(yùn)行情況,當(dāng)?shù)玫綀A盤運(yùn)行平穩(wěn)的答復(fù)后,程連明才放心得離開。
配料圓盤系統(tǒng)是燒結(jié)機(jī)上料系統(tǒng)的重要組成部分,是燒結(jié)生產(chǎn)的首道工序。2015年10月份,煉鐵廠五套配料圓盤相繼出現(xiàn)轉(zhuǎn)不動(dòng)、燒電機(jī)和
襯板磨漏等現(xiàn)象,而且鐵混料進(jìn)入齒輪箱體,對(duì)圓盤傳動(dòng)齒輪造成嚴(yán)重磨損,給生產(chǎn)帶來了巨大影響,整體上料速度、供給量也難以跟上,導(dǎo)致下道工序“吃不飽”。再加上被迫停機(jī)的影響,常常造成上料精度達(dá)不到生產(chǎn)要求的現(xiàn)象,下道工序也面臨“吃不好”的困惑。
程連明決定對(duì)設(shè)備進(jìn)行攻關(guān)改造,他和工友們利用檢修時(shí)機(jī),將料倉短節(jié)出料口由直徑2000mm縮小到1800mm,并抬高料倉短節(jié)圍圈上刮刀與圓盤襯板之間的出料間隙,降低圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)扭矩和運(yùn)行阻力,解決了圓盤轉(zhuǎn)不動(dòng)、不走料、燒電機(jī)的問題。同時(shí),鉚焊組職工用鋼板自制了5套圓盤襯板,安裝后又在襯板上面加焊了Φ20mm鋼筋,并將其制作成網(wǎng)格狀,使襯板表面形成料磨料,有效減少了襯板的磨損,保護(hù)了圓盤內(nèi)部齒輪箱體完好和傳動(dòng)齒的潤滑。
改造實(shí)施后,五套圓盤系統(tǒng)運(yùn)行狀況明顯改善,程連明又馬不停蹄地將設(shè)備壽命全周期管理融入到日常維護(hù)中,通過每天精確點(diǎn)檢,及時(shí)了解設(shè)備運(yùn)行狀況,確保設(shè)備功能精度達(dá)到生產(chǎn)要求。如今,該設(shè)備已實(shí)現(xiàn)連續(xù)4個(gè)月零故障、滿負(fù)荷運(yùn)行,不僅讓下道工序“吃飽”了,而且也“吃好”了,極大提高了燒結(jié)機(jī)成品配料的精度,有效保證了燒結(jié)
礦的質(zhì)量和產(chǎn)量。經(jīng)估算,改造后年可節(jié)約備件費(fèi)用近40萬元,可謂一舉兩得。
責(zé)任編輯:宋欣
環(huán)球破碎機(jī)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:(點(diǎn)擊查看)
