面對煤炭行業(yè)的嚴(yán)峻形勢,冀中能源股份東龐礦牢固樹立過緊日子、苦日子的理念,在成本管理上精打細(xì)算,深挖細(xì)摳,各基層區(qū)隊(duì)大力開展各種形式的降本增效活動,形成了人人節(jié)支、班班降耗的良好態(tài)勢,取得了實(shí)實(shí)在在的經(jīng)濟(jì)效益,為全力打好降本增效攻堅(jiān)戰(zhàn)增添了新的活力。
在東龐礦北井,為解決強(qiáng)力
皮帶機(jī)頭的
破碎機(jī)傳動齒輪出現(xiàn)的間隙過大,齒輪斷齒的問題,該井技術(shù)人員經(jīng)過不懈的努力,設(shè)計(jì)了插裝固定方案,通過改變主軸
軸承座螺栓固定的方式,將軸承座設(shè)計(jì)成方形,邊緣帶滑槽,
破碎腔壁設(shè)計(jì)相應(yīng)的方形孔,打開
破碎機(jī)前蓋后將主軸從側(cè)面滑入方形孔。這種方法既簡化了安裝工藝,使破碎機(jī)主軸安裝既簡單快捷,又牢固可靠,每年可節(jié)省維修資金40余萬元。
該礦瓦斯抽放區(qū)分別成立了機(jī)電“降本增效”小組和瓦斯抽放管路“降本增效”小組,對井下瓦斯監(jiān)控線、抽放管路上的兩通、三通,各種型號的膠墊螺絲等物資進(jìn)行回收再利用。對于機(jī)動性設(shè)備,在井下制定地點(diǎn)集中存放,即方便使用,又有效避免設(shè)備缺失。與此同時,對主動參與物資回收的職工進(jìn)行加分獎勵,并上墻公布,從而極大地調(diào)動了職工的回收積極性。據(jù)統(tǒng)計(jì),每月可為區(qū)隊(duì)節(jié)約資金3000余元。
該礦機(jī)修廠更是降本增效百花齊放,選用從舊設(shè)備淘汰下來的變頻器、氣體保護(hù)焊機(jī)、氣缸、減速機(jī)、電機(jī)等配件焊接、組裝而成的“風(fēng)水管路自動焊管機(jī)”,成功解決了靠人工焊接風(fēng)水管路的方式,可提高工效4倍左右,每年可節(jié)約人工費(fèi)用約3.75萬元。自行設(shè)計(jì)和制作了“油缸修理工作臺”和“液壓滾筒拆裝平臺”,由原來的大錘拆卸變?yōu)楝F(xiàn)在的液壓平臺拆卸,工效較原來提高了5-8倍,既減輕了職工勞動強(qiáng)度,又增加了職工的安全保障。“掘進(jìn)機(jī)履帶試驗(yàn)臺”的成功研制可以實(shí)現(xiàn)對該礦在用所有型號掘進(jìn)機(jī)履帶的脫機(jī)調(diào)試工作,檢驗(yàn)馬達(dá)、減速機(jī)、履帶鏈、漲緊裝置等部件是否達(dá)標(biāo),解決了履帶檢驗(yàn)難題,大大提高了職工的工作效率,同時又有力保證了履帶檢修質(zhì)量。
在東龐掘進(jìn)預(yù)備隊(duì)所負(fù)責(zé)的21112工作面,只需要一名職工輕松地坐在監(jiān)控臺前就可監(jiān)控到整個掘進(jìn)工作面的運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)。操作員小王告訴記者,這套由他們優(yōu)化改進(jìn)的集控系統(tǒng),不但使應(yīng)急處理能力進(jìn)一步增強(qiáng),還使班在崗人員由3人減為1人,年節(jié)約用工成本20余萬元。該礦機(jī)掘二隊(duì)強(qiáng)力推進(jìn)材料回收復(fù)用工作,在各班組推行材料消耗與工資收入分配掛鉤的管理模式,制作并發(fā)放了材料價格小卡片和回收復(fù)用獎勵明細(xì)表,大大激發(fā)了職工在節(jié)支降耗方面的積極性。每月底匯總各班組材料使用情況,及時糾正材料使用過程中的浪費(fèi)現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計(jì),10月份以來,機(jī)掘二隊(duì)復(fù)用舊幫錨桿60余根、舊托盤70余個、鋼絲繩200米、舊道釘60余公斤,共節(jié)省資金1.2萬余元。