礦渣也叫高爐礦渣,是高爐煉鐵的副產品,長期以來,一直被當作工業(yè)廢棄物而占有土地,污染環(huán)境,沒有得到有效利用,在水泥行業(yè)也只是當混合材使用。由于礦渣易磨性很差,在熟料被磨細至350m2/kg時,礦渣的比表只有260m2/kg,其潛在的水化活性無法發(fā)揮出來,導致摻和量也很低。
后來人們發(fā)現將礦渣的比表提高到400m2/kg以上時,就能最大發(fā)揮其活性,并且具有良好的膠原性能,可代替水泥熟料作為混凝土的摻和劑,摻和量大大增加,可達到40-70%,于是對選粉機 進行了如下改造:
一、根據礦渣粉磨的特性,改造須注意以下三點:
1、要嚴格控制物料水份,盡可能控制在1.0%以下,絕對不能大于1.5%。
2、整個粉磨系統要避免跑風,漏風,磨內通風要穩(wěn)定,絕對不能忽大忽小,否則會造成質量的波動。
3、入磨前要保證粒度均勻,要篩除大塊及鐵渣。
二、三分離選粉機與之相適應的技術特點:
1、分級原理先進。結合多種選粉原理,采用航空空氣動力學分析方法對整個流場進行了優(yōu)化設計,使得設備陰力小,選粉效率高。轉子內裝有渦流整流器,分級精度更高、更精確。
2、設計基礎時,采用機械減振原理,使選粉機與基礎的共振頻率不靠近選粉機的固有頻率,從根本上解決了選粉機的振動問題。
3、重新優(yōu)化了設計了選粉區(qū),提升區(qū)的空間范圍,充分利用主體空間增大了料氣比,提高了選粉效率。
4、主軸采用無級調整,細度調節(jié)方便,靈敏可靠,且調節(jié)范圍寬。
5、物料管道均采用雙聯鎖風閥,大大降低了系統漏風率,克服了以前選粉機運轉過程中揚塵大的缺陷。
三、選粉機技改效果:
經過緊張的安裝調試,設備很快進入了正常生產階段。經過近三個多月的生產監(jiān)測,臺時產量正常穩(wěn)定在40t/h以上,比表面積達380-400m2/kg,最高時達到420m2/kg,遠遠超出合同指標。由此可見,技改達到了良好的效果。
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