在韶關冶煉廠燒結系統(tǒng)生產(chǎn)中,鼠籠破碎機是連接干燥窯和混料圓筒的主要設備,鼠籠破碎機的作用是破碎干燥窯送出的物料。由于鉛鋅礦經(jīng)干燥窯干燥后,部分會結成團,如果不能進行有效地破碎,使其成為粉狀,就會影響到混料圓筒中物料的混料效果,降低燒結塊的結塊率,進而降低產(chǎn)量。隨著我廠產(chǎn)量的不斷提高,原有鼠籠破碎機很多缺陷顯現(xiàn)出來,物料不能得到有效地破碎,上機殼內壁結垢嚴重,小轉子內塞滿物料,并且故障頻繁,下料斗物料堵塞嚴重,常常被迫停機檢修,嚴重影響生產(chǎn),已不能滿足生產(chǎn)要求。為此,決定對鼠籠破碎機進行改造。
余振(1967―),男,廣東饒平縣人,高級工程師,工程碩士,主要從事
機械設備研究及設計工作。
1鼠籠破碎機的結構及其工作原理鼠籠破碎機由支座、大轉子驅動裝置、機殼、大轉子、小轉子、小轉子驅動裝置、軸結構及進料槽等組成(見)工作時,大轉子、小轉子在各自驅動裝置的驅動下,以相反方向高速旋轉,此時,待粉碎5.小轉子6.進料槽7.小轉子皮帶輪8.機座鼠籠破碎機示意圖Fig.的物料從機殼上方的進料槽連續(xù)不斷地進入籠內,在下落時與高速旋轉的轉子上之碎桿相撞,結塊的物料被打散、粉碎,經(jīng)粉碎的物料從下料斗進入輸送帶輸入混料圓筒,完成破碎工序。
2原鼠籠破碎機存在的問題礦粉被干燥后,進行粉碎是一道重要工序。自1976年建廠以來,該工序一直采用外委設計制造的鼠籠破碎機完成(生產(chǎn)能力為40 ~60t/h)由于初期產(chǎn)量較低,雖然鼠籠破碎機在生產(chǎn)中出現(xiàn)一些問題,如機殼內壁結垢,適應不了物料濕度大時的生產(chǎn)等,但仍能保證正常生產(chǎn);隨著產(chǎn)量的不斷提高,設備運轉達到滿負荷運行,原有鼠籠破碎機的諸多缺陷暴露出來,主要有以下幾點。
2.1機殼結構設計不合理機殼及清理門設計不合理,主要是機殼內腔尺寸太小、清理門位置設置不當,特別是殼頂與大轉子碎桿間的距離太小,以至于被高速旋轉的轉子甩出的物料落在殼頂時,未能及時離開,被擠壓在門的內壁接口處和機殼頂部角落,發(fā)生積料結垢;當結垢增厚到一定程度時,對轉子上之碎桿產(chǎn)生磨損,造成碎桿折斷。
2.2大、小轉子匹配不合理大、小轉子匹配不合理,特別是小轉子直徑小,轉速慢。由于待破碎物料通過進料槽進入破碎機,物料流量波動較大,當物料流量瞬時增大時,
物料破碎排量跟不上物料流量,致使物料在小轉子內囤積,尤其在物料濕度大時,囤積情況尤為嚴重,不得不借助人工捅料或停機進行清理。
2.3轉子的旋轉速度匹配不合理大、小轉子的旋轉速度直接影響鼠籠破碎機的效率和轉子的磨損,由于小轉子是物料破碎流程上的第一個環(huán)節(jié),其破碎效果和排料速度決定著設備的各項技術參數(shù)。在正常情況下,自由下落的物料被高速旋轉的小轉子上的碎桿撞擊,并以接近小轉子上碎桿的線速度被甩出,剛好與迎面而來的大轉子上的碎桿相撞(大轉子與小轉子旋轉方向相反)結塊的物料被高度粉碎。但由表1可以算出,改造前,大轉子的線速度為25m/s小轉子的線速度為18m/s小轉子的線速度過小,造成大、小轉子對物料的破碎各自為營,達不到雙層破碎的最佳效果,物料松散程度達不到要求。
2.4軸結構兩端失衡嚴重傳動裝置設計存在缺陷,軸結構兩端的帶輪與轉子的重量匹配不合理,由表1可以算出,改造前,大、小轉子軸結構兩端的帶輪與轉子結構的重量差分別為251kg和268kg造成軸結構兩端失衡嚴重,生產(chǎn)時引起劇烈振動,并且經(jīng)常發(fā)生
軸承、電機燒壞和軸被折彎的情況。
3改造方案的確定針對以上存在的問題,擬定兩種改造方案。
改變廠房和基礎結構,將鼠籠破碎機旋轉90°擺放,使破碎機出料長邊軸線與輸送帶軸線平行,同時增大破碎機容積,以提高生產(chǎn)能力和解決下料斗堵塞問題。
不改變廠房和原基礎結構,立足于下料斗、鼠籠破碎機本身結構和技術參數(shù)的改進,以達到提高生產(chǎn)能力和解決下料斗堵塞問題。
由于鼠籠破碎機安裝在廠房的樓板上,如果采用第一方案,需要拆除樓板(廠房已使用近30年)并重新建設,所需工期長,影響整個流程的生產(chǎn),且需增加投資費用約20多萬元。因此,決定采用第二方案,僅對鼠籠破碎機本身的結構和技術參數(shù)進行改進。
4產(chǎn)生問題的原因及解決辦法41改進機殼結構改進上機殼的結構,增大機殼內腔尺寸和殼頂高度,將機殼內腔寬度由460mm增大到536mm(轉子寬度不變)殼頂高度亦增加100,以增加大轉子與機殼內壁空間,使被甩到機殼上的物料能夠及時下落,而不致受擠壓、層層堆積在機殼上;同時設置新型耐磨橡膠內襯,增強內壁自潤性,杜絕物料在內壁停留并粘結現(xiàn)象,避免大轉子上的碎桿被結料摩擦而斷裂。
42合理匹配大、小轉子直徑由于受廠房空間和結構的限制,如采用增大設備外形從而需同時增加大、小轉子尺寸的方法來提高產(chǎn)量,就必需增大樓板下料口尺寸,這將雷同于第一方案的許多缺陷,且加重下料斗堵塞問題。分析物料運行情況發(fā)現(xiàn),鼠籠破碎機的生產(chǎn)能力主要決定于小轉子的排料流量,而本次改造不改變轉子的寬度(用B表示)因而,可視排料的橫截面(用A表示)為恒量,生產(chǎn)能力則取決定于物料離開轉子時的速度。由可知,物料進入鼠籠破碎機后自由下落根據(jù)自由落體的公式111:vo―物料進入鼠籠破碎機后的自由下落速S―物料下落高度,S=R+H,m;―小轉子上碎桿的圓周半徑,m;H―進料口到小轉子中心高度,m.由式(3)可知,物料離開小轉子時的速度vt與"=大小成正比(見),因此,提高小轉子半徑和提高進料口到小轉子中心高度,是解決鼠籠破碎機生產(chǎn)能力和物料在小轉子內囤積的最有效辦法。根據(jù)上述運算結果和大轉子直徑(Y300)的大小(由現(xiàn)有廠房結構和下料口決定),筆者將原來小轉子的直徑d由Y700改為Y50,即R由350mm改為475mm,同時將鼠籠破碎機進料口到小轉子中心高度H由原來的0增大到150mm,轉子寬度B保持不變,根據(jù)轉子容積的計算公式:求得小轉子改造前的容積(Vi)和改造后的容)分別為:但根據(jù)鼠籠破碎機的工作原理,其生產(chǎn)能力主要體現(xiàn)在排料流量上;卩流量公式:中,A為轉子排料截面積,由于轉子寬度B保持不變,視A為恒值,由式(5)可看出,排料流量Q與物料下落速度vl成正比。因此,由新告,中國鋁業(yè)青海分公司青海鋁廠、西部礦業(yè)百河鋁業(yè)有限疆眾和股份有限公司等六家企業(yè)被列為第二批符合環(huán)境保責任公司、青海橋頭鋁電股份有限公司(一期)青海常青鋁護規(guī)定的電解鋁生產(chǎn)企業(yè)。