“大批重操作使新3號高爐長期保持了穩(wěn)定順行,3月份高爐利用系數(shù)達到了2.42,再次刷新歷史紀錄。”4月12日,攀鋼釩煉鐵廠有關負責人介紹說,在外部條件不斷變差的情況下,新3號高爐的指標在逆境中取得了新突破,每年可增效5000萬元。
經過40多年的不斷探索和完善,攀鋼用普通高爐冶煉釩鈦礦,形成了以小批重為核心的冶煉技術,在行業(yè)中處于領先地位。新3號高爐有效容積為2000立方米,是目前我國用于冶煉釩鈦礦的最大高爐,由于爐缸容積較大,渣鐵在爐缸中停留時間相對較長,采用傳統(tǒng)的小批重操作,渣鐵分離效果較差,爐前渣鐵排放不均勻,嚴重影響爐內守風,造成高爐邊緣中心透氣性變差,給高爐穩(wěn)定性管控增加了難度。
針對這種情況,該廠成立了新3號高爐指標優(yōu)化攻關隊,大膽創(chuàng)新,探索新的大批重操作方法,通過料制調整,合理控制爐內氣流分布,優(yōu)化煤氣利用率,提高了高爐應對外圍條件變化的抗風險能力。同時,該廠積極推廣鐵口澆注泥套、爐前設備遙控裝置改造以及應用儲鐵式主溝等措施,推動了新3號高爐爐前技術進步,促進了各項生產技術指標的不斷優(yōu)化。
新3號高爐通過大批重操作,產量大幅度提高,同時減少了螢石用量,為控虧增效提供了技術保證。
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