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改造隔倉板結構 提高水泥粉磨生產線磨機產量

2013-01-24來源:環(huán)球破碎機網
  江蘇淮安楚城水泥有限公司有一條?3.8m×13m圈流水泥粉磨生產線,投入生產后,磨機產量較低,經常出現(xiàn)一倉飽磨、隔倉板易堵塞問題。企業(yè)經分析認為,主要原因是隔倉板過料能力不夠,企業(yè)決定改用KHM隔倉板,提高隔倉板的過料能力,加大循環(huán)負荷,從而提高磨機的粉磨能力。改造后取得了較好的效果。
 
  系統(tǒng)主要設備及工藝流程
  物料經計量配料后由皮帶機輸送入磨粉磨。出磨物料和礦渣微粉一同進入磨尾提升機提升進入K型選粉機分選,分選后的粗粉再回磨粉磨。磨機通風用除塵器收集下的粉也進入提升機后入選粉機。選粉機旁路風用除塵器收集下的細粉和選粉機細粉一同進入成品提升機提升入成品庫。
 
  存在的問題
  磨機裝載量滿負荷運行后,生產P·O42.5水泥時,成品細度45μm篩余為6%~8%,80μm篩余為0.6%~0.8%,水泥3天抗壓強度>25MPa,28天抗壓強度>48MPa。雖然配兌礦粉后水泥成品中熟料用量不到70%,水泥強度較好,但產量低于同類型的如東萬豪水泥粉磨系統(tǒng),僅為80t/h~82t/h(不含配兌礦渣微粉)。一倉易飽磨,飽磨時表現(xiàn)為磨頭返料,磨尾不出料,收塵器風機電流大幅降低,從正常運行電流170A左右,降為130A左右。正常運行時,選粉機主軸電流僅為60A左右,循環(huán)負荷為30%左右。為了加大循環(huán)負荷,將磨尾除塵器風機運行頻率由40Hz增加到48Hz,風機電流由170A上升到185A,產量略有增加,達83t/h~85t/h。正常運行急停磨后,進磨內檢查球料比情況,發(fā)現(xiàn)一倉球料比較小,球露出料面僅5mm~10mm,一倉隔倉板前物料0.08mm篩余為44.8%;二倉內存料量很少,雙層隔倉板中二倉面篦板篦縫堵塞較嚴重,隔倉板后料0.08mm篩余為30.2%,出料篦板處料0.08mm篩余為7.8%;隔倉板前后物料篩余相差14.6%,明顯是因為隔倉板過料能力不足。
 
  原因分析
  隔倉板過料能力主要與物料流速及篦板或篩板通孔面積有關系,隔倉篦板一倉面篦孔寬度為10mm,經測量計算通孔率約10%,按經驗通孔率大小基本合適。篩孔實心部分面積較多,導致通孔率較小。決定改變篩孔結構尺寸,加大其過料能力。在更換篩板時,我們發(fā)現(xiàn)其隔倉板架結構不合理,隔倉板架結構也影響篩板的有效通孔率。隔倉板架過料空間過小,因此決定先更換篩板,同時做好更換隔倉板架準備。

責任編輯:宋欣
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