長鋼燒結廠通過“小手術”實現四輥破碎機螺絲拉桿月消耗降本目標
2014-06-11來源:環球破碎機網
長鋼燒結廠通過對R-5、R-6、R-7帶實施“小手術”,實現了四輥破碎機螺絲拉桿月消耗1個的降本目標,降低了材料消耗,提高了四輥破碎機作業率,保證了焦粉粒度達標率。
四輥破碎機在燒結生產中主要是將進廠焦粉破碎至0-3mm以滿足燒結生產需要。螺絲拉桿是保證焦粉粒度達標的關鍵機構,主要用于緊固與固定兩對輥子的
軸承座。由于焦粉沿皮帶橫向布料不勻導致螺絲拉桿斷裂月均消耗達3個以上。
面對螺絲拉桿斷裂嚴重這一難題,職工們對皮帶架和下料斗出料口進行了兩次“小手術”,保證了被破碎焦粉沿對輥全長均勻分布,最大值與最小值相差≤0.5cm。
一是改造R-5、R-6、R-7帶皮帶架,將凹式皮帶架改為水平托輥支撐架,并在下皮帶頭尾輪兩側各加焊一組擋輪。首先對進入四輥破碎機輥面之前的
皮帶機上焦粉沿橫向布料情況進行現場調查,多次根據焦粉破碎情況現場測量支架寬度,發現進入輥面的焦粉沿皮帶橫向布料不勻,呈山丘狀,中間厚,兩邊薄,最大值11.1cm,最小值0.1cm,相差達11cm,超過標準要求。于是,他們決定對皮帶架進行更換,利用破碎間隙對“手術”后的皮帶進行試運行。運行過程中發現皮帶由于兩邊不再受到皮帶輪的限制,沒有任何阻力,出現了嚴重跑偏現象。于是,在下皮帶頭尾兩側各加焊一組擋輪,開機進行試運行,皮帶運轉正常,不再出現跑偏現象,且皮帶上的焦粉中間與兩邊的分布情況得到了極大改善,第一項“小手術”實施成功。
二是改造R-5、R-6、R-7帶下料斗,將3條運送焦粉的下料斗出料口由500mm加寬至635mm,采用12mm厚的鋼板、50mm角鋼加工制作下料斗。試車過程中由于加寬下料斗口,導致皮帶兩邊撒料嚴重,他們在出料口兩側設計兩塊擋料馬槽皮,并協調檢修工在兩側加焊螺絲用于固定馬槽皮。安裝好馬槽皮后,兩邊撒料現象不再存在,但是在用插板調節料量時出現出料量不均勻的現象。對此,他們對下料斗插板進行“手術”,將橫式插板改為豎式插板,位置改在出料方向處,下料斗出料插板經過“手術”后,出料均勻,消除了棚倉現象的發生。
經過兩輪的“小手術”,1號—3號四輥破碎機焦粉沿皮帶橫向布料情況為最大值4.2cm,最小值3.8cm,相差0.4cm,不超0.5cm,焦粉沿皮帶橫向布料均勻一致,四輥破碎機破碎后,-3mm破碎粒度合格率達到80%以上,大大降低了四輥破碎機螺絲拉桿消耗。
責任編輯:宋欣
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